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焦化廠含酚廢水一體化處理設備哪家最好

文章出處:春雷網人氣:-發表時間:2015-05-29 22:57:00【

 延伸閱讀:溶劑脫酚裝置處理焦化廢水的應用

  來源:能源研究與信息

  春雷一體化高濃度有機廢水處理設備  

2 溶劑脫酚工藝

  溶劑脫酚裝置屬于焦化廠污水處理中一個工段,用來處理大量含酚廢水.該裝置通常放置于蒸氨裝置之前,能夠有效降低焦化廢水中的含酚量,有利于后續工段對廢水的進一步處理.根據焦化廠的實際情況,萃取劑通常采用粗苯或重苯.粗苯或重苯是焦化廠的中間產品,價廉易得,與水不溶,分配系數高,是比較理想的脫酚萃取劑.本文由一體化焦化廢水處理設備制造廠——廣東春雷環境工程有限公司采編。如有侵權請告知。

  溶劑脫酚工藝流程通常為來源焦化廢水與萃取劑逆向接觸,酚從廢水中萃取出來,富含酚的萃取劑通過NaOH溶液堿洗后生成酚鈉鹽,萃取劑經過堿洗再生后循環使用.富集的酚鈉鹽溶液送去后續酚鹽精制裝置處理.

  國內焦化廠通常采用的溶劑脫酚工藝都是振動萃取脫酚,即主要的萃取設備為脈沖萃取塔,堿洗設備為堿洗塔.脈沖萃取塔的篩板上下往復運動,進行脈沖振動.振幅大小是影響分散相顆粒分散的重要因素,振幅過大會引起輕相上升甚至引起液泛,頻率和振幅選取不當會造成油水分離效果不好,形成乳化[4].寶鋼于1981年從日本引進焦化酚氰廢水三級處理工藝裝備,即萃取脫酚蒸氨生化處理活性炭吸附[7].其中溶劑脫酚裝置采用的是非振動萃取脫酚,萃取塔內部不產生振動,堿洗系統為分離槽.與振動萃取脫酚相比,萃取溫度低,設備運行穩定,操作條件更易控制,分離槽串聯堿洗效果好.因此寶鋼化工一、二、三、四期均采用此溶劑脫酚工藝.

  溶劑脫酚裝置的原料氨水來自于氨水大槽,是由煉焦的剩余氨水及煤氣凈化、化學產品精制產生的高濃度工藝排水匯總產生.混合氨水水量及水質如表1所示.

  溶劑脫酚由氨水處理系統、循環油系統、堿洗系統、廢油再生系統組成.1為溶劑脫酚裝置流程.

  2.1 氨水處理系統

  原料氨水通過管道輸送至溶劑脫酚裝置.首先,原料氨水經過陶瓷過濾器去除焦油等雜質;其次,通過氨水冷卻器將原料氨水冷卻到所需溫度(70℃冷卻至4050℃);然后,原料氨水進入萃取塔,萃取塔上段為焦油萃取段,用少量的循環油與氨水逆向接觸將殘存的焦油再次去除,萃取塔下段為酚萃取段,通過循環油萃取氨水中的酚;最后,萃取酚后的氨水從萃取塔底部自流至處理氨水槽,然后用泵送至后續處理裝置.

  2.2 循環油系統

  循環油(粗苯或輕苯)從輕油槽補充進入貧油槽.貧油槽中的貧油(不含酚或含少量酚的循環油)通過貧油泵分別送入油再生系統和萃取塔的上下段.由萃取塔上段出來的廢油進入油再生系統,下段出來的富油(含酚循環油)通過脫硫塔脫水和脫硫后進入堿洗系統.富油經過堿洗后成為貧油進入貧油槽循環使用.

  脫硫段的脫硫液是酚鹽,其反應式為

  H2O+C6H5ONaNaOH+C6H5OH

  2NaOH+H2SNa2S+2H2O

  2.3 堿洗系統

  來自循環油系統的富油進入堿洗系統,富油先經過管道混合器與NaOH接觸反應,然后進入分離槽內與NaOH進一步反應生成酚鈉鹽.為了保證堿洗效果,每個分離槽通過酚鹽泵都有一定量的內循環.循環油通過混合泵輸送并依次最少經過3個串聯的分離槽,最后利用循環油與堿液的密度差進行分離并根據控制要求排出酚鹽,送至后續的酚鹽精制裝置.

  其中酚與堿液的反應式為

  C6H5OH+NaOHC6H5ONa+H2O

  2.4 廢油再生系統

  再生的廢油種類為:貧油泵送出的1%循環油;② 萃取塔焦油萃取段的廢油;③ 萃取塔酚萃取段排出的乳化物;④ 分離槽排出的乳化物;⑤ 放空輕油槽中的油.將這5種廢油收集在廢苯槽中,通過廢苯泵將廢油送入溶劑回收塔,采用蒸汽蒸餾的方法再生,塔頂的苯蒸氣經冷凝和油水分離后進入循環油系統,塔底的重餾分物質送至外裝置處理.

  溶劑脫酚裝置的特點為:采用固定篩板塔代替脈沖篩板塔作為萃取塔;② 萃取塔上段設焦油提取段,用少量粗苯(或輕苯)除去氨水中的焦油;③ 堿洗前設置脫硫塔,除去富油中H2S等雜質;④ 堿洗采用富油與NaOH和酚鹽混合水溶液四段混合、分離的連續堿洗流程;⑤ 用分離槽代替堿洗塔,操作比較方便,沒有頻繁的切換堿洗塔及更換新鮮堿液的操作,便于操作管理.本文由一體化焦化廢水處理設備制造廠——廣東春雷環境工程有限公司采編。如有侵權請告知。

  3 溶劑脫酚改造

  寶鋼四期溶劑脫酚裝置在三期原有的溶劑脫酚裝置內進行擴容改造,使得氨水處理能力由70 m3·h-1擴容到140 m3·h-1.改造后的溶劑脫酚裝置于2011年底全部投產,順利通過功能考核.改造前、現階段溶劑脫酚裝置的相關運行數據分別如表2、3所示.

  通過比較改造前、后溶劑脫酚裝置的運行數據可看出,改造前由于原料氨水含酚量較高,同時處理量較小,導致處理后氨水含酚量在3060 mg·L-1之間波動,脫酚效率在95%97%.游離堿含量偏低,產品粗酚鹽溶液的含酚量較高.改造后由于裝置處理量變大,原料進水氨水含酚量穩定在1 200 mg·L-1以下,處理后氨水含酚量可控制在20 mg·L-1以下,脫酚效率保證在98%以上.這為后續的水處理工段創造了有利條件.

  表4為改造后溶劑脫酚裝置主要指標.兩年多的實際運行表明,改造后的溶劑脫酚裝置達到設計要求的處理能力140 m3·h-1,脫酚效率大于90%.與改造前的裝置相比,各項指標均沒有下降.改造后兩座萃取塔并聯,七臺分離槽分為兩系并聯,每系三臺串聯,剩余一臺作為公共備用分離槽.萃取效果和堿洗效果均達到要求.

  溶劑脫酚裝置的運行成本為每t廢水17.84元,裝置產出的粗酚鹽溶液作為原料輸送至后續的精酚裝置生產苯酚產品,苯酚產品的價格為12 770·t-1.粗酚鹽的外購價格為865.8·t-1,企業內部邊際貢獻為5 979·t-1,具有較好的經濟效益.

  4 結 論

  焦化廠產生的大量含酚焦化廢水,對環境有極大的危害,其中的有害物質酚是一種寶貴的化工原料.使用溶劑萃取法處理焦化廢水,不僅能夠將酚從焦化廢水中脫除,而且可回收廢水中的酚,具有良好的經濟效益和環保效益,并且有利于后續蒸氨操作以及酚氰廢水的處理.在環保要求越來越嚴格的今天,該方法具有良好的推廣價值..本文由一體化焦化廢水處理設備制造廠——廣東春雷環境工程有限公司采編。如有侵權請告知。


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